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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,2016/5/27,#,加維,錯混料改善專案,錯混料改善小組成立,專案組長:,黃成鼎,專案組成員,品質(zhì):,龍新林 蔣林娜 陳勇 王東海,生產(chǎn):,董正偉 董鋼 陳繼,王愛軍 馬榮英,工程:,吳旗軍 李偉 鐘金水,陳勝群,IT,:鄧祥欽,錯混料異常案例問題描述,一、,後段組裝測試,CBT,工站,GSM,功能失效,經(jīng),PE,工程師分析為,Z8601,位置濾波器錯件,,正確,(,絲印為,9MB),料號:,13010474,錯用成,(,絲印為,9N8),料號:,13010570.,(發(fā)生日期:,2016.4.16,),二
2、、,組裝上線測試時發(fā)現(xiàn),:MT,站位網(wǎng)口速率為,100M,,實際要求,速率,應(yīng)為千兆速率,,經(jīng)工程分析為,SMT,貼片元件,R154,位置電阻錯件,*30pcs,不良比例,0.75%,,,R154,位置,BOM,要求規(guī)格:,07092313 1.3K,*1%,實際使用錯誤規(guī)格:,07091321 75,*1%(,發(fā)生日期:,2016.4.24,),錯混料潛在風(fēng)險識別,經(jīng)對以上兩筆錯混料發(fā)生進行根因分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致異常發(fā)生主要表現(xiàn)在:,一、人員違規(guī)操作,未按流程作業(yè),(尾數(shù)上料未按要求新舊料盤各取,1PCS,留樣),二、尾數(shù)散料管理不善;,三、上料,IT,系統(tǒng)防呆未掃描。,錯混料快贏措施,一、,人
3、員違規(guī)操作,未按流程作業(yè),-=,快贏改善,1,、對於人員違規(guī)流程作業(yè),已觸及錯混料紅線管理,立即記兩個大過,解僱處理,并永不錄用再入職,組長受連帶責(zé)任,扣除,KPI,績效;,2,、組織所有相關(guān)部門人員開反思檢討大會,并對全員立即現(xiàn)場培訓(xùn)課程,三按兩遵守,、,錯混料,CHECKLIST,。,二、,尾數(shù)散料管理不善,-=,快贏改善,1,、立即對所有線體尾數(shù)散料進行排查,發(fā)現(xiàn)有不符合錯混料清單管控要求的,給予沒收報廢;,2,、對於尾數(shù)管理清單進行完善,并落實執(zhí)行;,3,、尾數(shù)物料使用前,需做規(guī)格、絲印、料號核對確認。,三、,上料,IT,系統(tǒng)防呆未掃描,-=,快贏改善,1,、生產(chǎn)單位接料正常掃描防呆,
4、由產(chǎn)線組長監(jiān)控;,2,、品質(zhì),2,小時監(jiān)控核對上料掃描數(shù)據(jù)與實際換料記錄一致性,發(fā)現(xiàn)不符異常反饋處理。,錯混料專案項目計劃,NO.,項目 日期,WK18,WK19,WK20,WK21,WK22,WK23,WK24,WK25,WK26,1,成立專案小組,2,制定專案計劃,3,人員基礎(chǔ)知識技能提升,4,錯混專項改進點檢,checklist,(,V3.1,)技能培訓(xùn),5,三按兩遵守技能培訓(xùn),6,LCR,測量培訓(xùn),7,IT,系統(tǒng)掃描使用規(guī)範(fàn)培訓(xùn),8,員工培訓(xùn)效果確認(,QA,組長、產(chǎn)線組長共同考核),考核不合格人員調(diào)離崗位,9,尾數(shù)物料管理,規(guī)範(fàn),,,IPQC,落實監(jiān)控,10,現(xiàn)場錯混料稽核,11,現(xiàn)
5、場上料防呆數(shù)據(jù)核對,(,完成,:,進行中,:,計劃,:,持續(xù),:,),產(chǎn)線操機手上料流程現(xiàn)場培訓(xùn),取料,記錄,留樣,量測,接料,掃描,記錄,掃描,IPQC,核對,復(fù)查,人員基礎(chǔ)知識,&,三按兩遵技能,提升,人員基礎(chǔ)知識,&,三按兩遵守技能現(xiàn)場培訓(xùn),品保單位由培訓(xùn)講師蔣林娜、王東海現(xiàn)場講解,生產(chǎn)單位由陳繼、馬榮英講解。,培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)簽到記錄,尾數(shù)物料,管理規(guī)範(fàn),,,IPQC,落實監(jiān)控,1,、召集所有組長進行會議宣導(dǎo),產(chǎn)線作業(yè)員進行尾數(shù)接料時,針對不同工令物料不可以隨意挪用,尾數(shù)的外包裝標(biāo)籤必須與實物一起走,且巡檢,/IPQC,確認物料時進行核查;,2,、產(chǎn)線收尾后所有剩餘物料(,R,C,)給予
6、報廢處理;,3,、產(chǎn)線進行尾數(shù)接料時,尾數(shù)料號標(biāo)籤上無工令、料號嚴禁使用;,4,、作業(yè)員進行尾數(shù)接料時,所有物料接料之前必須是經(jīng)過測量無誤,且有測量值記錄,才可進行接料,同時不允許一次性接兩截或以上物料,防止漏核對;,5,、拋料部分,chip,元件一律直接廢棄,不可再次利用,主動器件(,IC,類,/,變壓器,/,晶振,/QFN,等):密腳元器件、,BGA,類不可手擺料作業(yè),其他的需要進行編帶,經(jīng)過生產(chǎn),/IPQC,確認后再上線使用。,現(xiàn)場錯混料稽核,錯混料稽核問題點:,現(xiàn)場稽核散料、,PCBA,統(tǒng)一蒐集報廢,錯混料案例及後期預(yù)防講解(持續(xù)),異常案例一,.,B315S-22,模塊版,濾波器,錯
7、料,異常案例二,.,HG659b-10,新西蘭,Spark NZ R154 1.3K,錯為,75R,異常案例三,.,F261,北京電信,HW OEM,電容,100PF,錯為,100NF,1.,現(xiàn)場對異常案例原因分析,改善措施進行講解,讓所有人員熟悉並掌握異常發(fā)生點,變於後期定向管控。,2.,後期每工單結(jié)尾時,,IPQC,現(xiàn)場跟進操機手接料狀況,有不記錄或接料錯誤現(xiàn)象,現(xiàn)場糾正。,3.,推行操作員獎懲制度,符合,A/B/C/D,各四個等級,,等級,獎懲項目,獎勵等級說明,KPI,績效(獎金,/RMB,),懲罰等級說明,KPI,績效(罰金,/RMB,),A,級,一個月發(fā)現(xiàn),20,筆錯混料巡線問題或
8、,2,筆錯混料異常,300,連續(xù)一個月不觸犯錯混料事項,0,B,級,一個月發(fā)現(xiàn),15,筆錯混料巡線問題或,1,筆錯混料異常,200,一個月累計,5,筆錯混料巡線問題,100,C,級,一個月發(fā)現(xiàn),10,筆錯混料巡線問題,100,一個月累計,8,筆錯混料巡線問題,200,D,級,連續(xù)一個月未發(fā)現(xiàn)錯混料事項,0,觸犯,1,次,/,月錯混料異常,兩個大過(,600,),并解雇,上線物料導(dǎo)入,IT,系統(tǒng)化管理,一、,組織會議討論,1.,資訊以,SMT,工令、主件料號、物料號、站別為依據(jù),協(xié)助提供優(yōu)化系統(tǒng),(,完成日期:,6/30,),2.,待系統(tǒng)提供後,先行小批量驗證(完成日期:,7/1,),3.,優(yōu)化,OK,後全面導(dǎo)入上料掃描防錯系統(tǒng)(計劃完成日期:,7/15,),二、,擬定計劃,序號,內(nèi)容,5,月,7,日,5,月,10,日,5,月,13,日,6,月,30,日,7,月,1,日,7,月,15,日,負責(zé)人,1,開會討論優(yōu)化上料掃描系統(tǒng)方案,龍新林吳旗軍,2,提供報告申請審批通過,董正偉吳旗軍,3,開單申請掃描電腦與無線掃描槍,(,各線一套,),董正偉吳旗軍,4,MIS,上料掃描系統(tǒng)完成,鄧祥軟,5,安裝樣品線並試用,(A9,線,),鄧祥軟吳旗軍,6,優(yōu)化,OK,後全面導(dǎo)入上料掃描防錯系統(tǒng),董經(jīng)理吳旗軍,V,Thank You,