機組干氣密封的常見故障及案例分析ppt課件
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壓縮機干氣密封的常見故障及案例分析,,1,干氣密封常見故障,1.單向槽旋向裝反或密封反轉(zhuǎn)以及低速工況。 2.后置隔離密封失效,外側(cè)密封被污染。 3.壓縮機前置迷宮失效,密封污染。 4.開停車處理不當(dāng),密封污染。 5.正常運行時,過濾系統(tǒng)失效,密封污染。 6.壓縮機平衡系統(tǒng)故障,由于高壓端密封腔壓力上升引起密封失效。 7.密封供氣系統(tǒng)故障(壓力中斷、帶液),引起密封失效。 8.壓縮機振動過高造成密封失效。 9.現(xiàn)場誤操作。 10.端面反壓。 11.儀表失效。,2,常見故障 —— 動壓槽旋向以及低速工況,—— 安裝錯誤,驅(qū)動端與非驅(qū)動端裝反。 —— 工藝問題,機組停車不可避免存在反轉(zhuǎn)工況。 ——低速暖機工況。,3,案列分析 —— 低轉(zhuǎn)速,某化肥廠氨壓縮機 情況說明:該機組為國外進口,原軸封隨主機配套的進口干氣密封,在一年內(nèi)出現(xiàn)多次因密封損壞導(dǎo)致機組停機檢修,使用廠更換另一進口供應(yīng)商生產(chǎn)的干氣密封后,情況未得到明顯的改善。 事故原因:該機組汽輪機存在長時間的暖機工況,盤車轉(zhuǎn)速198r/min,開車期間需盤車24小時,停車需盤車48小時;導(dǎo)致密封損壞。 處理措施:國產(chǎn)化密封重新調(diào)整了密封動壓槽的設(shè)計參數(shù),降低了密封端面的啟浮速度,并對盤車工況下的機內(nèi)壓力進行了適當(dāng)增加,增強密封端面的靜壓效應(yīng)。 使用效果:改進后的密封滿足了機組的各種工況條件,能夠使用一個大修周期。,4,常見故障—— 污染物,5,軸承油污染,軸承油污染密封的方式 - 液位(淹) 回油視窗回油波動明顯,油量很大 - 液滴(噴濺) 有一定的油量 - 油霧(擴散) 油量很小 軸承油污染密封的原因——設(shè)計方面 - 軸承腔排空不暢(呼吸帽過濾網(wǎng)堵塞) - 氣體設(shè)計流速低造成氣量過小 - 迷宮齒數(shù)或間隙不合適 - 孔板設(shè)計過小 - 系統(tǒng)控制問題 軸承油污染密封的原因——操作方面 -氮氣波動或供氣中斷 -開停車操作順序錯誤 -誤操作,如進氣閥門被關(guān)閉等,6,案例分析 —— 軸承油污染,軸承回油管路不暢,軸承與密封距離太近,7,案例分析 —— 密封氣中斷,簡述:某廠三聚氰胺裝置尾氣壓縮機,在正常使用期間,因外引密封氣中斷,工藝介質(zhì)反竄到密封腔,密封嚴(yán)重污染,造成密封泄漏。,8,案例分析 —— 前置梳齒失效,,,,,前置密封氣,主密封氣,隔離密封氣,泄漏排放口,梳齒磨損,9,常見故障——開停車問題,10,案例分析 —— 開車處置不當(dāng),密封污染,,—— 在對機組準(zhǔn)備開車,進行沖壓前,必須先通過控制系統(tǒng)注入開車用密封氣。避免工藝氣反竄造成密封的污染。 —— 在停車過程中,未及時切換氣源,造成工藝氣反竄污染密封。 ——在停車期間,因操作等原因造成密封污染。,11,干氣密封常見問題 —— 過濾系統(tǒng)失效,—— 密封氣嚴(yán)重帶液,超出過濾器處理能力。 —— 過濾器堵塞后未及時切換,造成濾芯破損。 ——氣源中含大量的細(xì)粉,其粒度小于過濾器的精度,超出了過濾器的處理能力,但因量大,對密封及系統(tǒng)均造成影響。,,12,案例分析 —— 密封氣帶液,某煉油廠加氫裂化循環(huán)氫壓縮機 情況說明:該機組為沈鼓制造,原軸封配套的進口干氣密封,自裝置2004年下半年開工以來,機組兩次停機,密封損壞共更換密封4套;2007年3月因密封故障機組緊急停車,更換密封;2008年2月因密封故障機組緊急停車,更換密封。 事故原因:密封氣存在帶液的現(xiàn)象,進口密封摩擦副采用的硬對硬組對,抗干擾能力不足。 處理措施:國產(chǎn)化將摩擦副更改為硬對軟組對,提高密封本身的抗干擾能力;在主密封氣氣源進氣管線增加脫液裝置,將主密封氣管線的電拌熱更改為蒸汽拌熱,提高主密封氣的進氣溫度。 使用效果:2008年按上述措施處理后,在大修期間更換密封,直到2011年大修期間,正常運行了一個大修期,更換新密封后運行到現(xiàn)在,未因密封問題出現(xiàn)停車檢修。,13,干氣密封常見問題 —— 機組平衡系統(tǒng)故障,,,14,案例分析——機組振動過大造成密封損壞,15,案例分析——機組振動過大造成密封損壞,16,干氣密封常見問題 —— 浮動密封圈,,17,干氣密封常見問題 —— 浮動密封圈,18,干氣密封常見問題 —— 浮動密封圈,19,,定位面太窄,垂直度無法保證,機組每旋轉(zhuǎn)1圈,靜環(huán)補償一次,密封圈與彈簧座蠕動一次。造成密封圈磨損。,,1、更改定位面,采用前端的軸端定位; 2、對推環(huán)表面進行處理,提高表面粗糙度,減小磨損。,,20,案例分析 —— 溫度突變,簡介:某化工廠廠乙烯壓縮機,機組正常運行兩年左右,兩端密封突然同時失效,密封環(huán)損壞。 原因:因冬天溫度較底,操作人員出于好心將密封氣的加熱器開啟,因溫度突變造成密封環(huán)炸裂。,21,案例分析 —— 污染物,概況: *機組2005年11月啟用,到2009年初密封出現(xiàn)了3次失效。 *原控制系統(tǒng)主密封氣只有常規(guī)的過濾單元。 *加熱器功率12KW,只能簡單的開關(guān)控制,只在機組運轉(zhuǎn)時使用。 失效原因: *液態(tài)三甘醇可能被工藝氣帶入輸氣管道并進入干氣密封腔體。 *密封氣中可能含有一定量鹽成分。 *密封氣中可能含一定量水分。 解決措施: * 增加氣源預(yù)處理系統(tǒng)。 * 配備獨立的增壓系統(tǒng)。 * 增加加熱器功率。,22,案例分析 —— 污染物引起補償機構(gòu)卡塞,概述:機組正常保養(yǎng)后,靜壓測試非驅(qū)動端泄漏超標(biāo)。 原控制系統(tǒng)只有常規(guī)的過濾單元。 一個壓氣站共用一套增壓系統(tǒng)。 每臺機組有獨立的電加熱器。 失效原因:污垢在浮動部位堆積引起補償機構(gòu)卡塞,保養(yǎng)中軸竄后,密封無法復(fù)位。 解決措施:增加氣源預(yù)處理系統(tǒng)。,23,案例分析 —— 雜質(zhì)引起端面磨損,概述: 2006年安裝的密封,2013年1月因泄漏超標(biāo)而更換。 每臺機組有獨立的氣源預(yù)處理、增壓、加熱系統(tǒng)。 失效原因: 連接螺釘松動脫落,在密封腔中被研磨成粉末,鐵粉進入密封端面后,導(dǎo)致了端面的劇烈磨損。,24,Thanks,25,- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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