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1、MPS磨煤機壽命中期運行故障分析
90年代以來,300,350MW機組相繼采用了中速磨煤機,在投產(chǎn)初期磨煤機運行比較穩(wěn)定,但運行一段時間后,出現(xiàn)了磨煤機振動和石子煤量急劇增加的問題,給鍋爐的正常運行帶來了很大的影響,現(xiàn)就大連電廠二期機組MPS磨煤機運行中期出現(xiàn)的問題及解決方案進行分析,以供其它電廠參考。
1磨煤機概況
華能大連電廠二期機組采用加拿大BW公司生產(chǎn)的MPS89G型中速輥式磨煤機。投產(chǎn)初期磨煤機運行非常穩(wěn)定,最小穩(wěn)定工作量可以達(dá)到15t/h,石子煤排放周期基本都在10h以上,但磨煤機運行到2500h左右后,有幾臺磨煤機相繼出現(xiàn)了煤
2、量低于40t/h時劇烈振動和石子煤量急劇增加的問題,造成磨煤機拉桿多次斷裂、石子煤堵塞、石子煤處理系統(tǒng)連續(xù)運行導(dǎo)致高壓海水泵軸斷裂等故障,給機組安全運行帶來了極大隱患。
2影響磨煤機運行狀況的因素
2.1一次風(fēng)量的影響
制粉系統(tǒng)的出力包括磨煤出力、干燥出力和通風(fēng)出力。運行中要維持制粉系統(tǒng)的較大出力,必須合理地進行調(diào)整,使磨煤出力、干燥出力和通風(fēng)出力三者在最佳工況下互相平衡。一次風(fēng)量增大,在其它條件不變的情況下,磨煤出力會升高,石子煤量會減少。一次風(fēng)量變化對磨煤機運行狀況的影響見表1。
通過試驗數(shù)據(jù)分析,一次風(fēng)量的調(diào)整并不是造成石子煤增多的
3、直接原因,但增大風(fēng)量能減少石子煤量。
2.2煤質(zhì)的影響
磨煤機出現(xiàn)異常后,對磨煤機進行了跟蹤觀察,對煤種進行了詳細(xì)的統(tǒng)計,表2是部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
通過以上數(shù)據(jù)分析可知,可磨性系數(shù)大于56的煤種普遍存在石子煤量急劇增多,并且達(dá)到連續(xù)排放的情況,持續(xù)報警狀況不消失,導(dǎo)致磨煤機的石子煤報警裝置卡損壞。在負(fù)荷為235MW時,3號機組2臺磨煤機的煤量均達(dá)到52t/h,一次風(fēng)擋板全開還不夠,磨煤機磨碗差壓最高達(dá)到6.94kPa。在這種情況下,各種調(diào)節(jié)手段基本失效,磨煤機幾乎達(dá)到堵塞的狀態(tài),對機組的安全運行構(gòu)成相當(dāng)大的威脅。
運行初期,在磨制表2中所列煤
4、種時,均運行正常,但隨著運行時間的加長,磨煤機的磨損加劇,磨煤機對煤種的適應(yīng)性逐漸減弱,對有些煤種出現(xiàn)了振動加劇、石子煤量增多的現(xiàn)象。
2.3磨煤機出口分離擋板的影響
磨煤機分離擋板直接決定磨煤機內(nèi)部的煤粉循環(huán)量,是磨煤機運行的一個重要調(diào)整裝置。MPS89G磨煤機調(diào)整刻度為0~5.5,0對應(yīng)煤粉最細(xì)刻度,5.5對應(yīng)煤粉最粗刻度,各臺磨煤機出口分離擋板在鍋爐調(diào)整試驗中設(shè)為2.75。
2.3.1調(diào)整試驗過程
對于3C磨煤機,現(xiàn)分離擋板開度為3.5,石子煤量正常,無振動。手動將出口分離擋板從3.5關(guān)回至2.75,磨煤量在40t/h時,立刻發(fā)生振
5、動,重新打開后,振動立即消失。
對于停運了較長時間后投運的4B磨煤機,手動擋板開度為3.0時,由于是停運較長時間后啟動,石子煤連續(xù)排放,而將出口擋板調(diào)整至3.5,石子煤量迅速減小。
對于4A磨煤機,將手動擋板開度從3.5調(diào)整到2.75,已經(jīng)連續(xù)8h無報警的石子煤斗在沖洗干凈后1h報警;手動調(diào)整回3.5后,報警消除,再沒發(fā)生報警。
鍋爐進行熱效率試驗,負(fù)荷為350MW時,磨煤機的總煤量為139t,并有2臺磨煤機石子煤連續(xù)排放,報警無法消除。磨煤機出口分離擋板的開度由2.75調(diào)整至3.5,鍋爐給煤量很快便從139t降至131t并穩(wěn)定運行。
2.3.2結(jié)果分析
從試驗過程看,磨煤機發(fā)生振動時伴隨著電流增大和電流波動變大的現(xiàn)象,磨煤機石子煤量大時伴隨著磨煤機壓差增大;當(dāng)兩種異常兼?zhèn)鋾r,兩種現(xiàn)象也同時發(fā)生,而這種異常,通過加大磨煤機出口分離擋板的開度能夠有效消除。